1 我廠#34機組循環(huán)水泵液控蝶閥介紹

潮州電廠#3、4機組循環(huán)水泵液控蝶閥采用的是:蓄能罐式液控止回蝶閥2400Dx7pk41X-6NC,該閥是我國新一代的液控蝶閥,它兼有閘閥止回閥的功能,是一種能按預(yù)先調(diào)定好的程序,分兩階段開啟和關(guān)閉動作來消除水錘對管網(wǎng)破壞的理想控制設(shè)備。

該產(chǎn)品主要由蝶閥本體,傳動裝置,液壓和電氣控制部分等組成。既可就地操作,也可遠程控制。其核心電氣控制系統(tǒng)采用PLCModiconMicroTSX3710)系統(tǒng),控制蝶閥的開關(guān)及液壓油泵的啟停,實現(xiàn)蝶閥的正常動作。并且,PLC模塊收集相關(guān)聯(lián)鎖保護報警信息,經(jīng)程序處理輸出D0反饋至DCS與就地控制柜面板上。

液壓系統(tǒng):(1)閥門開啟:YV2電磁閥得電,蓄能罐內(nèi)的壓力油經(jīng)高壓膠管進入擺動油缸的無桿腔室以使蝶閥旋轉(zhuǎn),回油從油缸的有桿腔室排出,經(jīng)調(diào)速閥和電磁換向閥流回油箱。(2)閥門關(guān)閉:YV1電磁閥得電,蓄能罐內(nèi)的壓力油進入油缸的有桿腔室,推動活塞桿退回,液壓油流回油箱。(3)閥門停止:蝶閥在開啟或關(guān)閉過程中,切斷油缸的回路,YV1,YV2電磁閥失電,蝶閥即可停止在任意位置。


2 #3、4機組循環(huán)水泵液控蝶閥存在的問題和隱患

2.1 液控蝶閥采用PLC控制,不方便邏輯監(jiān)視和事故記錄分析

液控蝶閥的PLC模塊接受DCS或就地控制面板的開、關(guān)蝶閥指令,其開閥、關(guān)閥操作,液壓油泵的聯(lián)鎖啟停均需通過PLC實現(xiàn),DCS無法監(jiān)視邏輯,一旦PLC發(fā)生故障,蝶閥便失去控制。另外,液控蝶閥的相關(guān)聯(lián)鎖、報警信息(例如:蝶閥全開位,蝶閥全關(guān)位,閥未全開故障,閥未全關(guān)故障,液壓油泵運行信號,液壓故障等)均由PLC模塊判斷后輸出,如果PLC模塊發(fā)生異常,也不便于事故的及時記錄與分析。

2.2 液控蝶閥XHB控制器分配不當(dāng)

目前,#3、4機同臺機組的三臺液控蝶閥的控制,均通過DCSXHB控制器實現(xiàn)遠控,一旦XHB機柜的CPU控制器出現(xiàn)故障,或該機柜的供電電源失去,將導(dǎo)致同臺機組三臺液控蝶閥失去監(jiān)視和控制,危及機組安全運行,存在安全隱患。

2.3 缺少液控蝶閥液壓油壓力遠傳測點

#3、4機組的液控蝶閥無論在全開位或全關(guān)位,均需要液壓油壓力保持在14.5MPa上,現(xiàn)液壓油泵的啟停由油壓低、高開關(guān)量信號實現(xiàn)聯(lián)鎖,運行人員監(jiān)視不到液壓油的實際壓力值,當(dāng)開關(guān)動作值漂移時,易造成液控蝶閥的誤動和拒動,安全存在隱患。且壓力開關(guān)安裝在液壓裝置柜內(nèi),空間狹小,不方便壓力開關(guān)的維護。

2.4 液控蝶閥就地控制柜防雨效果差

現(xiàn)#3、4機組液控蝶閥就地控制柜雖有專用的控制箱,但就地操作面板上的操作旋鈕與指示燈并無專門的防雨罩保護,雨水滲入控制面板容易導(dǎo)致控制線路短路,影響液控蝶閥的安全運行。


3 技術(shù)方案內(nèi)容

3.1 取消液控蝶閥就地PLC控制模塊,采用DCS實現(xiàn)控制

取消就地控制柜的PLC控制回路,采用DCS實現(xiàn)對液控蝶閥及液壓油泵的所有控制,控制方式基本不變,就地電氣回路設(shè)計如下(見圖一):

3.1.1 就地(控制箱操作面板上的按鈕操作)

將控制柜操作面板上的操作方式“轉(zhuǎn)換開關(guān)”置于“就地”模式,指示燈HL2亮,即可操作控制柜上的開、關(guān)、停按鈕,改變YV1,YV2電磁閥的帶電狀態(tài),控制液控蝶閥動作。

3.1.2 遠程(DCS操作)

將控制柜面板上的操作方式“轉(zhuǎn)換開關(guān)”置于“遠程”模式,指示燈HL1亮,控制柜接收DCS系統(tǒng)發(fā)出的開、關(guān)、停指令,實現(xiàn)蝶閥與水泵的連鎖啟停。

開閥:DCS系統(tǒng)發(fā)出開閥信號,YV2電磁閥得電后自保持,至全開位后,指示燈HL6亮。開向15°作為程控啟信號。

關(guān)閥:DCS系統(tǒng)發(fā)出關(guān)閥信號,YV1電磁閥得電后自保持,至全關(guān)位后,指示燈HL7亮。開向15°作為程控停信號。

停止:DCS系統(tǒng)發(fā)出蝶閥停止指令,YV1YV2電磁閥失電,切斷油路,蝶閥停止動作。

3.1.3 自動補油回路

液壓油泵的啟停主要由DCS控制(就地仍設(shè)有“事故?!卑粹o)。當(dāng)液壓油壓力低于設(shè)定值下限時,液壓油泵聯(lián)鎖啟動,KM1接觸器吸合。當(dāng)系統(tǒng)壓力達到設(shè)定值上限時,液壓油泵保護停止,KM1接觸器斷開。自動補油保證液壓系統(tǒng)的壓力始終在一定范圍內(nèi),為開關(guān)蝶閥提供能量保證。

3.1.4 電源的使用

兩路380V電源一主一從,不僅是液壓油泵電機的動力電源,也是電氣回路的控制電源來源。當(dāng)有一路掉電時,能實現(xiàn)無擾的自動切換。交流電源正常時,指示燈HL4亮。

控制電源經(jīng)220V/24V電源轉(zhuǎn)換器為YV1,YV2電磁閥供電,再并出一路220V控制電源經(jīng)變壓器轉(zhuǎn)換成24V直流電作為YV1,YV2的備用電源,主、備兩路能實現(xiàn)自動切換,用單向二極管防止回流,保證液壓回路電磁閥工作正常。

3.1.5 閥門的狀態(tài)等信號均以無源接點形式引入DCS:全開位,全關(guān)位,開向15°,遠方位,就地位,油泵運行反饋,交流電源監(jiān)視,直流電源監(jiān)視。

3.1.6 保護

電氣控制柜應(yīng)設(shè)有短路保護。

液壓油泵補油,連續(xù)運行大于10分鐘,油泵保護停觸發(fā),并發(fā)出液壓故障報警信號(DCS實現(xiàn))

蝶閥未全開故障,蝶閥未全關(guān)故障(DCS實現(xiàn))。

3.2 修改液控蝶閥邏輯,消除安全隱患

將同臺機組三臺液控蝶閥的控制邏輯從XHB控制器中刪除,將A循環(huán)水泵液控蝶閥及液壓油泵控制邏輯增加至TSCS1控制器,將B循環(huán)水泵液控蝶閥及液壓油泵控制邏輯增加至TSCS2控制器,將C循環(huán)水泵液控蝶閥及液壓油泵控制邏輯增加至TSCS3控制器,拆分后實現(xiàn)單一控制,消除安全隱患。

3.3 每個液壓油站增加一個液壓油壓力遠傳測點

從液控蝶閥液壓油站,引出1根不銹鋼管(¢14×20Cr18Ni19)至就地液壓油泵控制箱內(nèi),將增加的壓力變送器及原有的壓力低,壓力高開關(guān)信號均安裝在儀表保護柜內(nèi),實現(xiàn)壓力高、低開關(guān)的分離,上傳至DCS。原有的壓力開關(guān)作為液壓油泵的聯(lián)鎖啟停信號,油壓模擬量信號在畫面上作為壓力顯示點,便于運行人員監(jiān)視。

3.4 整改液控蝶閥就地控制柜,改善防雨措施。

重新做防雨防潮液控蝶閥就地控制柜,控制面板加裝可打開的透明防雨保護罩蓋,既方便運行人員就地操作與監(jiān)視,也防止雨水經(jīng)控制面板滲入,影響電氣回路控制,消除安全隱患。


4 方案實施后效果

改造工作完成后,方便了運行人員對液控蝶閥液壓油壓力的監(jiān)視,為液控蝶閥的邏輯監(jiān)視及事故原因分析提供了便利條件,改善了就地控制柜的防雨措施,降低了安全隱患,提高了循環(huán)水系統(tǒng)的可靠性和安全運行系數(shù)。